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本文根據(jù)產(chǎn)品在220 kV時(shí)的局部放電現(xiàn)象,分析了局部放電的原因,并使用電場(chǎng)分析軟件進(jìn)行了分析。議施加電場(chǎng),然后產(chǎn)品通過工廠測(cè)試。

著中國(guó)電力變壓器電壓水平的提高,電力變壓器的隔離水平也顯著提高,這給產(chǎn)品最終電場(chǎng)的設(shè)計(jì)提出了相應(yīng)的問題。果末端隔離結(jié)構(gòu)的絕緣設(shè)計(jì)不合理,則可能會(huì)影響許多隔離問題。變壓器感應(yīng)測(cè)試中,最終電場(chǎng)的集中可能會(huì)遇到諸如局部放電的問題。此,在產(chǎn)品絕緣的設(shè)計(jì)中,有必要仔細(xì)檢查產(chǎn)品末端的電場(chǎng)分布。
變壓器絕緣配置的初始階段,有必要進(jìn)行實(shí)現(xiàn)有限元仿真軟件。真分析通過合理組織最終的絕緣結(jié)構(gòu)來(lái)確保產(chǎn)品。緣性能。本文中,以220 kV的實(shí)際產(chǎn)品為例,如果在產(chǎn)品的感應(yīng)測(cè)試過程中局部放電超過標(biāo)準(zhǔn),則詳細(xì)分析可能的局部放電原因,并結(jié)合使用電場(chǎng)分析和仿真軟件可以對(duì)其進(jìn)行有效檢查。過初步判斷和有限元驗(yàn)證相結(jié)合,最終提出了一種提高電場(chǎng)濃度的有效方法,并通過合理的改進(jìn)措施,使產(chǎn)品最終通過了局部放電試驗(yàn)。文分析的產(chǎn)品是240 MVA和220 kV的絕緣變壓器,其主要參數(shù)可以是高壓繞組連接組為YN,中壓繞組連接組為YN和組低壓繞組的連接為D。壓繞組的標(biāo)稱電壓為230±8×1.25%kV,中壓繞組的標(biāo)稱電壓為117kV,并且額定電壓為100V。壓繞組為37kV。三個(gè)繞組設(shè)備的最高壓電性分別為252 kV,126 kV和40.5 kV。應(yīng)測(cè)試電壓為395 kV,200 kV和85 kV。個(gè)繞組的局部放電都被控制為小于100 pC。
計(jì)測(cè)試了調(diào)節(jié)高壓電壓的方法,絕緣結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)則采用了粗調(diào)和細(xì)調(diào)的模式:線圈的排列從鐵芯到低壓繞組,中壓繞組,高壓繞組,粗調(diào)繞組和微調(diào)繞組。于高壓繞組,不同繞組的匝數(shù)分布為488,對(duì)于中壓繞組為276,對(duì)于低壓繞組為151,對(duì)于粗繞組為54,對(duì)于細(xì)繞組為53。照GB1094.3的規(guī)定,當(dāng)變壓器經(jīng)過長(zhǎng)期的感應(yīng)工廠測(cè)試時(shí),當(dāng)高壓繞組的末端達(dá)到1.5 Um /√3時(shí),檢測(cè)量需要局部放電。
項(xiàng)目要求此階段的局部放電容量小于100pC,才能滿足變壓器產(chǎn)品的最終絕緣性能要求。實(shí)際產(chǎn)品的出廠測(cè)試中,測(cè)試端口的位置為第8位,測(cè)試方法采用中性點(diǎn)直接接地的方法。測(cè)試過程中,當(dāng)加壓過程中高壓地的電位達(dá)到1.1 Um /√3= 160 kV時(shí),出現(xiàn)了初始PD信號(hào),高壓部分B相放電已達(dá)到350 pC。高壓加壓至地面1.5 Um /√3 = 218 kV時(shí),高壓相B的部分放電量達(dá)到1400pC。此后不久反復(fù)進(jìn)行加壓和減壓后,似乎局部放電信號(hào)在開始和熄滅時(shí)相對(duì)穩(wěn)定,并且局部放電隨著電壓的升高而增加。題的線索。持感應(yīng)測(cè)試接線模式不變,并分17步更改分接位置。向高接地電壓施加壓力且部分高壓B相放電達(dá)到360pC時(shí),初始部分放電信號(hào)出現(xiàn)在142 kV。地面上的高壓達(dá)到194 kV時(shí),B相在1800pC釋放。持長(zhǎng)期感應(yīng)測(cè)試接線模式不變,并更改變壓器的抽頭位置以調(diào)節(jié)至第一速度。174 kV的高壓電勢(shì)下加壓,出現(xiàn)初始的局部放電信號(hào),并且B相中高壓下的局部放電達(dá)到335pC。過遵循局部超聲波定位方法,發(fā)現(xiàn)B相對(duì)于高壓側(cè)上的燃料箱的位置具有強(qiáng)的超聲波信號(hào),并且該位置對(duì)于閥芯的端部區(qū)域?yàn)檎?。調(diào),并且在圖2中指示了特定位置。1.以上測(cè)試結(jié)果的初步分析。1表明,在保證感應(yīng)倍數(shù)相同的情況下,從高壓端到地電位的局部放電很小,但是局部放電的初始放電電壓和高壓都很高。壓不確定。接聯(lián)系??梢韵邏弘娎|在接地電位區(qū)域(例如燃料箱和夾具)中激發(fā)部分放電的可能性。
一步的分析表明,當(dāng)原始控制端電位差的高電壓達(dá)到一定值時(shí),測(cè)試開始產(chǎn)生初始的PD信號(hào),并且局部放電的連續(xù)水平非常接近,這表明表2表明,隨著高壓端電勢(shì)和粗端電勢(shì)之間的差值增加,局部放電相應(yīng)增加,表明正相關(guān)趨勢(shì)。此方式,可以預(yù)先確定局部放電量與高壓端部和粗調(diào)端部之間的電勢(shì)差直接相關(guān),并且確定電位差值直接反映出該部位的電場(chǎng)強(qiáng)度值的增加,并且該區(qū)域具有最局部的放電信號(hào)。以興奮的位置。據(jù)上述初步判斷,使用電場(chǎng)分析軟件分析該區(qū)域的電場(chǎng)分布。據(jù)圖1中確定的局部放電位置,信號(hào)PD可能出現(xiàn)在高壓和變壓器本體的粗調(diào)之間。有限元軟件中,使用二維軸旋轉(zhuǎn)限制元素的方法來(lái)進(jìn)行仿真計(jì)算,該方法必須建立變壓器模型的通用框架,并指出每個(gè)封閉區(qū)域中相應(yīng)材料的特性。于在替代電場(chǎng)分析的條件下必須考慮材料的相對(duì)介電常數(shù),因此通常以2.2表示油,以4.0表示板,這大約等于2。間。模計(jì)算以變壓器的中心為計(jì)算的旋轉(zhuǎn)軸,并且基于高壓側(cè)儲(chǔ)罐的零邊界條件來(lái)計(jì)算仿真。場(chǎng)計(jì)算的邊界條件模擬了齒輪8處實(shí)際感應(yīng)測(cè)試的電場(chǎng)分布。電位分布被用作電場(chǎng)分析的極限激勵(lì)和每個(gè)繞組的終端電位值。場(chǎng)模擬的等電位線性分布如圖2所示。擬模擬計(jì)算表明,粗繞組末端的電極形狀不夠圓,特別是在端電極的形狀中,由于導(dǎo)線的倒角較小,
電纜因此整個(gè)粗調(diào)電壓繞組類似于90°的直角。極的形狀不好。據(jù)仿真結(jié)果,粗調(diào)端內(nèi)部的等勢(shì)線密度非常集中,該位置的位置場(chǎng)強(qiáng)度最大,與弱點(diǎn)相對(duì)應(yīng)。應(yīng)測(cè)試下端區(qū)域的電場(chǎng)強(qiáng)度。點(diǎn)面積直接導(dǎo)致在感應(yīng)測(cè)試期間過高的局部放電量,以致產(chǎn)品的局部放電指數(shù)無(wú)法滿足合同要求。據(jù)上述電場(chǎng)模擬的結(jié)果,電場(chǎng)強(qiáng)度線的集中區(qū)域位于粗調(diào)的末端;因此,設(shè)想在粗調(diào)線圈的末端增加一個(gè)額外的屏幕測(cè)量,以降低電場(chǎng)強(qiáng)度。體設(shè)計(jì)是在粗繞組的末端增加一個(gè)靜電環(huán),靜電環(huán)被絕緣2mm,左上角的倒角為4mm,在正確測(cè)量之前,導(dǎo)線的倒角為0.5毫米;此時(shí)電極的倒角增加。8次。時(shí),人們認(rèn)為該地區(qū)存在重要的石油缺口。于變壓器油隙中的電流與距離成反比,因此在該區(qū)域還添加了兩個(gè)1mm的分角環(huán),然后將油路分成4個(gè)毫米以增加油隙的軸承強(qiáng)度。緣模型會(huì)根據(jù)絕緣的改進(jìn)布局進(jìn)行恢復(fù)。過仿真計(jì)算出的等勢(shì)線在圖2中示出。3.可以看出,正是由于粗調(diào)末尾采用了靜電環(huán),有效地保護(hù)了粗調(diào)線圈左上角的集中場(chǎng)強(qiáng)區(qū),并增加了倒角靜電屏蔽有效地減小了表面場(chǎng)的強(qiáng)度,從而大大減小了區(qū)域場(chǎng)。
合起來(lái),通過使用開口環(huán)在該部分處進(jìn)一步劃分油隙,
電纜有效地提高了油隙的場(chǎng)公差值。終將這種改進(jìn)應(yīng)用于產(chǎn)品。初次試驗(yàn)的不良產(chǎn)物進(jìn)行了芯檢查,除去了粗裝配的端部絕緣子,發(fā)現(xiàn)安裝在B相上的B相的粗調(diào)節(jié)端。著端環(huán)并擴(kuò)展到第一個(gè)分角環(huán),這足以驗(yàn)證上述情況。析的正確性。照針對(duì)電場(chǎng)優(yōu)化的絕緣結(jié)構(gòu)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行處理,并重新進(jìn)行PD測(cè)試。感應(yīng)測(cè)試的1.5 Um /√3的步驟中,局部放電小于100pC由于合同要求是長(zhǎng)期的,最終產(chǎn)品可以順利運(yùn)送。過增加角環(huán)以改善油腔的電阻,可以將末端的高場(chǎng)強(qiáng)區(qū)域中的油通道分成較小的空間。
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