各規(guī)格·各型號(hào)電纜
熱銷(xiāo)價(jià)低 售后保障
庫(kù)存充足
全國(guó)24小時(shí)響應(yīng)
國(guó)標(biāo)品質(zhì)
耐拉抗拽穩(wěn)定性好
廠家熱賣(mài) 品質(zhì)保障 專(zhuān)業(yè)專(zhuān)注
用心服務(wù)好每一位客戶
數(shù)十種系列產(chǎn)品
1000多個(gè)規(guī)格
多芯可選
支持定制
規(guī)格齊全
MCP礦用采煤機(jī)電纜
采煤機(jī)電纜
MHYVP礦用通信電纜
礦用通信電纜
MYPTJ高壓礦用橡套電纜
礦用橡套電纜
MYPTJ礦用金屬屏蔽橡套電纜
屏蔽橡套電纜
礦用鎧裝屏蔽電纜
鎧裝屏蔽電纜
屏蔽控制電纜
屏蔽控制電纜
MCPT采煤機(jī)屏蔽電纜
屏蔽電纜
MYP橡套電纜
MYP橡套電纜
品質(zhì)決定未來(lái)
高純度銅
安全環(huán)保
抗壓性強(qiáng)
壽命更長(zhǎng)
說(shuō)明不合規(guī)產(chǎn)品的35 kV支柱費(fèi)率改善活動(dòng):使用統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析主要不合規(guī)產(chǎn)品作為法蘭的一部分,分析不熟練的法蘭產(chǎn)品,找出導(dǎo)致不合規(guī)產(chǎn)品的主要原因培訓(xùn)不合格產(chǎn)品,制定改進(jìn)計(jì)劃并進(jìn)行檢查。進(jìn)效果良好,改進(jìn)得分顯著,不合格產(chǎn)品率下降了87%,改進(jìn)活動(dòng)中使用了魚(yú)骨圖等統(tǒng)計(jì)方法。緣子是一種特殊的絕緣控制,可以在架空輸電線路中發(fā)揮重要作用。

35 kV支柱是該公司使用繞組,拉絲和橡膠成型技術(shù)開(kāi)發(fā)的電氣系統(tǒng)傳輸和轉(zhuǎn)換線絕緣。質(zhì)優(yōu)良,深受用戶好評(píng)的復(fù)合絕緣產(chǎn)品已成為國(guó)內(nèi)許多知名公司的合格供應(yīng)商。了進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量和客戶滿意度,自產(chǎn)品投入生產(chǎn)以來(lái),公司對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行了匯總。共發(fā)生了736個(gè)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,成功率為93.49%。
了進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量并向用戶提供“零缺陷”產(chǎn)品,決定進(jìn)行研究以提高35 kV支柱的合格率。kV支柱產(chǎn)品由2個(gè)法蘭,1個(gè)中心桿,1個(gè)傘裙和3個(gè)零件組成。蘭的材料為ZL101A,基桿為環(huán)氧樹(shù)脂/玻璃纖維,傘裙硫化為高溫。橡膠。品的結(jié)構(gòu)如圖1和2所示。件分開(kāi)處理后,將它們徑向組裝。2007年1月至2007年12月,共生產(chǎn)了11,300件產(chǎn)品。調(diào)查中,報(bào)告了736個(gè)質(zhì)量問(wèn)題,其中非熟練率占6.5%,非合格分析率占6.18%。
格。熟練的雨傘裙7例,不合格產(chǎn)品率為0.06%;不合格芯棒12根;不合格產(chǎn)品的0.106%; 35 kV不良支柱配件19件,合格率不熟練者為0.168%。據(jù)以上數(shù)據(jù),35 kV支柱的整體質(zhì)量良好,不合格率僅為6.5%。

了進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量和用戶滿意度,從對(duì)產(chǎn)品中遇到的736個(gè)質(zhì)量問(wèn)題的分析中可以明顯看出。
此,作為一個(gè)研究對(duì)象,聯(lián)絡(luò),產(chǎn)品組裝,零件質(zhì)量(其中多數(shù)是金屬法蘭的質(zhì)量)可以進(jìn)一步改善35 kV支柱的質(zhì)量并始終滿足需求。于客戶,如果可以控制法蘭的合格率,則產(chǎn)品的故障率可以從6.5%提高到0.336%,提高了94.8%。果可以提高法蘭片的質(zhì)量,則整個(gè)35 kV支柱的成功率將大大提高。
于不合規(guī)的35 kV支柱產(chǎn)品水平,進(jìn)行了進(jìn)一步的分析:首先,系統(tǒng)地分析了法蘭的質(zhì)量。閱原始質(zhì)量記錄,將存在的問(wèn)題歸類(lèi)如下:(1)孔距公差127,頻率163時(shí)間,占43.8%,累計(jì)占43.8%。(2)孔公差Φ80 0.15 0.1,頻率119倍,占32%,累積%75.8%。(3)材料缺陷的發(fā)生頻率為51倍,占13.7%,
電纜累計(jì)值為89.5%。(4)其他非技術(shù)人員,發(fā)生頻率19次,占總數(shù)的5.1%,占94.62%。
?。?)4-M16螺絲孔不合格,頻率為11倍,占3%,累計(jì)百分比為97.58%。(6)大小23不合格,頻率為9倍,占2.4%,累積百分比為100%。1和圖2顯示,法蘭失效的主要原因是螺絲孔的螺距不合格,圓孔處理尺寸約為80 0.15 0, 1不被接受,ZL101A的原材料不合格。
始搜索。蘭的工藝流程圖如圖3所示。題主要集中在與原材料,機(jī)加工和裝配(鉆孔)有關(guān)的過(guò)程中,如圖4所示。多原材料缺陷的問(wèn)題。
品的添加將增加公司的生產(chǎn)成本,主要是通過(guò)改善原材料買(mǎi)家的控制,選擇原材料供應(yīng)商,評(píng)估供應(yīng)商,提高所供應(yīng)原材料的質(zhì)量和確定三個(gè)合格的供應(yīng)商。一個(gè)替代品。須檢查進(jìn)入工廠的所有原材料,并且必須分離不符合公司要求的次品,并且檢查記錄必須基于實(shí)際情況。應(yīng)商必須采取緊急措施或退回不合格的材料。格不要接受不合格的產(chǎn)品,不要錯(cuò)過(guò)不合格的產(chǎn)品,不要進(jìn)入不合格產(chǎn)品的倉(cāng)庫(kù),因?yàn)楫a(chǎn)品的質(zhì)量是第一位的產(chǎn)品。
強(qiáng)質(zhì)量檢驗(yàn)人員的責(zé)任。作指南(或相應(yīng)文件)中的檢查點(diǎn)和檢查方法必須到位,以確保檢查具有基礎(chǔ)。對(duì)螺絲孔距Φ127超出公差的問(wèn)題,制定了定位108外圓的方案,將Φ165外圓的尺寸增加到165±0.05,并設(shè)計(jì)了鉆頭陣列來(lái)改進(jìn)孔中心距離的可控性。于內(nèi)孔尺寸公差Φ80 0.15 0.1的問(wèn)題,采取以下措施。高工人的素質(zhì)意識(shí)-教育。過(guò)教育,建立正確的質(zhì)量意識(shí)和正確的態(tài)度。加工過(guò)程中,在汽車(chē)精加工過(guò)程中增加了雙工位測(cè)量,以減少誤差。工具架上安裝百分表,以控制微功率。入加工者質(zhì)量評(píng)估指標(biāo),并對(duì)每一種非處方產(chǎn)品罰款10元,以便在工作時(shí)間和質(zhì)量認(rèn)證之間尋求經(jīng)濟(jì)平衡。理層針對(duì)所有易于解決的問(wèn)題開(kāi)發(fā)了一系列系統(tǒng)。個(gè)過(guò)程的責(zé)任都是針對(duì)人員的,嚴(yán)格要求操作員首先進(jìn)行自我檢查,以免合格的產(chǎn)品進(jìn)入設(shè)備內(nèi)部。一步。間必須規(guī)范操作,不得制造不合格的產(chǎn)品,不得接受不合格的產(chǎn)品,也不得傳播不合格的產(chǎn)品。立相互的質(zhì)量檢驗(yàn)體系,嚴(yán)格控制生產(chǎn)質(zhì)量,確保合格產(chǎn)品入庫(kù)。將產(chǎn)品入庫(kù)之前建立完整的檢驗(yàn)系統(tǒng)將對(duì)確保所制造產(chǎn)品的質(zhì)量起到有效作用。工會(huì)不時(shí)獲得指導(dǎo),以學(xué)習(xí)新的技能和操作方法,標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品生產(chǎn)流程并利用每種技能來(lái)滿足每種需求。器和儀表始終處于良好狀態(tài),可以正常使用,生產(chǎn)材料的性能必須符合產(chǎn)品設(shè)計(jì)的要求。立監(jiān)督檢查機(jī)制,隨時(shí)監(jiān)督和檢查來(lái)料檢查,生產(chǎn)過(guò)程,倉(cāng)儲(chǔ)檢查和工廠,并通過(guò)以下方式提高工人質(zhì)量意識(shí):監(jiān)督檢查。測(cè)試了1,000根35 kV支柱的生產(chǎn)后,法蘭破壞的結(jié)果如下。測(cè)試生產(chǎn)的結(jié)果來(lái)看,幾乎達(dá)到了控制預(yù)期,不合格產(chǎn)品的比率從6.18%下降到0.80%,下降了87%。后,我們將繼續(xù)研究螺紋孔公差和其他公差,不斷提高,對(duì)合格的35 kV支柱進(jìn)行持續(xù)評(píng)估,降低公司的質(zhì)量成本,
電纜提高產(chǎn)品質(zhì)量并從中受益。司,并將為用戶提供可靠的高質(zhì)量產(chǎn)品。
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