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品質(zhì)決定未來(lái)
高純度銅
安全環(huán)保
抗壓性強(qiáng)
壽命更長(zhǎng)
高壓斷路器的絕緣問題直接影響斷路器的安全穩(wěn)定運(yùn)行,特別是內(nèi)部絕緣部件難以檢測(cè),在維護(hù)和保養(yǎng)過(guò)程中不易發(fā)現(xiàn)。行測(cè)試:一旦發(fā)生絕緣故障,將導(dǎo)致財(cái)產(chǎn)損失和系統(tǒng)故障,經(jīng)濟(jì)損失和社會(huì)影響。大的。文以一個(gè)北京工廠生產(chǎn)的220 kV SIG斷路器的電弧絕緣部分的絕緣故障原因?yàn)榉治龊吞幚矸椒?。電站位于廣州永和開發(fā)區(qū)。氣安裝的最終建設(shè)規(guī)模為240MVA的四個(gè)主變壓器。此期間將建造兩臺(tái)主要的240 MW變壓器,同時(shí)將安裝無(wú)功補(bǔ)償和其他相應(yīng)容量的輔助設(shè)備。終以8個(gè)間隔發(fā)布了220kV GIS,其中包括2個(gè)GIS。終以14 SIG的間隔釋放110kV,在此期間包括7 SIG。站投產(chǎn)后將成為永和開發(fā)區(qū)的主要充電站。還將在電網(wǎng)中發(fā)揮重要作用,并將在增城站與科城站的連接中發(fā)揮作用。旦變電站發(fā)生故障,將損害永和開發(fā)區(qū)乃至科學(xué)城的電網(wǎng)。響很大。個(gè)220 kV變電站總共安裝了9個(gè)220 kV斷路器,其中2號(hào)斷路器的標(biāo)稱電流為3150 A,標(biāo)稱分?jǐn)嚯娏鳛?0 kA。于2011年安裝,并準(zhǔn)備在年底投入生產(chǎn)。裝220kV GIS設(shè)備后,為了充分掌握斷路器的狀態(tài),業(yè)主委托一家技術(shù)公司對(duì)斷路器進(jìn)行了工業(yè)頻率耐壓測(cè)試,該測(cè)試將于06年投產(chǎn)。2012年1月,在間隔B3(#3主變)A上對(duì)相切進(jìn)行交流耐壓測(cè)試時(shí),當(dāng)測(cè)試電壓升至310 kV時(shí),會(huì)在斷路器內(nèi)部。技術(shù)公司立即組織有關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查和處理,并再次通過(guò)了壓力測(cè)試。
后在下午2時(shí)30分,我收到上級(jí)的通知:在間隔B3(3號(hào)主變壓器)的A相中斷期間,再次進(jìn)行了交流電壓測(cè)試。測(cè)試通過(guò)了。站于2012年1月16日開始運(yùn)行。對(duì)主變壓器n°3進(jìn)行第三次充電時(shí),大約是下午5:55,間隔開關(guān)B3被激活,并且在B相的背景下進(jìn)行監(jiān)視間隔B3具有24500A的短路電流。公司和研究所的絕緣測(cè)試結(jié)果中未發(fā)現(xiàn)異常。了接受事故的教訓(xùn),在工廠中充分掌握高壓斷路器的內(nèi)部條件,為避免類似斷路器故障的存在,車主決定對(duì)其進(jìn)行檢查。重新投入生產(chǎn)之前,請(qǐng)先拆卸斷路器。卸之前,已制定了拆卸SIG 220kV高壓斷路器的目標(biāo)維護(hù)計(jì)劃。2012年1月17日開始,在階段B的拆卸和維護(hù)過(guò)程中,階段B的GCB內(nèi)部產(chǎn)生了大量白色粉末,聞到了腐爛的雞蛋味。

黑色顆粒,大小像芝麻一樣。初步檢查中未發(fā)現(xiàn)任何放電痕跡。場(chǎng)工作人員立即發(fā)現(xiàn)采樣原因,并及時(shí)為剩余的8個(gè)斷路器制定了檢查計(jì)劃。路器的基本結(jié)構(gòu)如圖1所示。路器是三相分體式斷路器,配有液壓操作機(jī)構(gòu),該機(jī)構(gòu)可以執(zhí)行單極操作或通過(guò)電連接進(jìn)行三相連接。個(gè)階段都包括一個(gè)滅弧室,一個(gè)GCB箱和一個(gè)液壓控制機(jī)構(gòu)。個(gè)階段的外殼一端都有一個(gè)端蓋。開后,它用于組裝單個(gè)裂縫套件,并檢查拱形和噴嘴在裂縫上的接觸。蓋充滿了吸附劑。弧室的結(jié)構(gòu)通過(guò)絕緣支撐臺(tái)固定在殼體中,并通過(guò)絕緣控制桿連接到液壓控制機(jī)構(gòu)?;∈矣蓛刹糠纸M成:靜態(tài)觸頭組件和活動(dòng)觸頭組件。觸頭組件包括:法蘭,隔離臺(tái),靜觸頭座,靜弧觸頭座,靜弧觸頭,靜主觸頭和屏蔽罩。動(dòng)觸頭組件包括:絕緣支撐缸,絕緣桿,可動(dòng)觸頭座,活塞桿,活塞,中間觸頭,壓力缸,缸座,可動(dòng)主觸頭,可移動(dòng)的電弧觸點(diǎn)和噴嘴。與制造商的技術(shù)人員協(xié)商的基礎(chǔ)上,在檢查斷路器分解之前,首先制定了安全措施,組織措施和確保安全的技術(shù)措施,并確定了范圍確定了對(duì)短路器的主要檢查:套管的梅花觸點(diǎn)是否過(guò)熱以及靜態(tài)和動(dòng)態(tài)電弧觸點(diǎn)是否接觸。果磁頭被燒毀,主觸點(diǎn)表面的金屬層是否被剝落,絕緣支撐管的內(nèi)部絕緣是否有缺陷。拆卸之前,進(jìn)行了絕緣電阻測(cè)試(由于斷路器處于斷開狀態(tài),因此未執(zhí)行主電路電阻測(cè)試)。2500V振動(dòng)臺(tái)用于測(cè)試故障前后。驗(yàn)∞的結(jié)果很好(成功)。一階段崩解后的現(xiàn)象:容器中有大量白色粉末,附著在內(nèi)壁和圓柱體的各個(gè)部分上。二階段解體后的現(xiàn)象:機(jī)殼中有很少量的白色粉末,絕緣偏轉(zhuǎn)器沒有變色,沒有機(jī)械變形,也沒有沒有下落的碎片。電極間隔離管的內(nèi)壁上存在旁路現(xiàn)象,并且在低于操作狀態(tài)的情況下,在導(dǎo)電管的下側(cè)存在因放電而引起的燒蝕現(xiàn)象。路器外殼和導(dǎo)電支撐臺(tái)的相對(duì)位置顯示出明顯的放電燒蝕跡象,黑點(diǎn)放射狀輻射。
有遺漏的零件。第三次分解步驟之后,絕緣支撐是正常的,沒有飛弧痕跡,也沒有變形。定電弧接觸器是正常的,固定主接觸器的四個(gè)手指上有劃痕。四步解體后的現(xiàn)象是:電極間隔離管的外表面覆蓋有白色粉末,其內(nèi)部工作位置在接地側(cè)有明顯的泄漏痕跡,
電纜其余部分正常。動(dòng)接觸臺(tái)的外側(cè)發(fā)黑,沒有變形。五階段解體后的現(xiàn)象:隔離的控制桿表面干凈,沒有碎屑,也沒有機(jī)械變形。

嘴內(nèi)部有一個(gè)灰色標(biāo)記,其余部分沒有變形和損壞。手指插入可動(dòng)主接觸器和固定主接觸器。頭處有相應(yīng)的劃痕,可動(dòng)電弧接觸器是正常的。一步是檢查動(dòng)態(tài)和靜態(tài)電弧觸點(diǎn)以及主觸點(diǎn)是否燒傷;檢查主觸點(diǎn)的金屬層是否脫落,并用無(wú)水乙醇擦拭觸點(diǎn)表面。二步是卸下壓力缸的活動(dòng)部分,檢查活塞是否磨損和咬死,擦拭壓力缸的活動(dòng)部分并涂上真空油脂。三步是檢查梅花觸手是否過(guò)熱以及彈簧是否斷裂。四步是檢查絕緣管的絕緣面上是否有放電泄漏現(xiàn)象。果有放電泄漏現(xiàn)象,必須及時(shí)更換。五步是檢查罐內(nèi)觸點(diǎn)下方是否有金屬粉末。常,在觸點(diǎn)的正下方有少量金屬粉末。是由于家庭接觸材料的過(guò)程。果有大量金屬粉末,則應(yīng)分析原因。卸檢查后重新安裝并注意以下問題:拆卸檢查后應(yīng)將斷路器換向。注意以下問題。于安裝斷路器時(shí)的密封和密封要求,每個(gè)零件的接合面都涂有密封劑。安裝每個(gè)組件時(shí),請(qǐng)確保在拆下原始密封劑后重新應(yīng)用密封劑,然后再重新安裝。下封口機(jī)時(shí),請(qǐng)小心不要使用它。儀器進(jìn)行熨燙,以防止刮擦密封件表面而導(dǎo)致SF6氣體泄漏。靜觸頭上安裝接觸件時(shí),請(qǐng)勿先擰緊連接螺釘,起重機(jī)也不得松動(dòng),直接將靜弧觸頭靠在活動(dòng)弧觸頭的中心進(jìn)行檢查。
緊連接螺絲。果中心距離較遠(yuǎn),請(qǐng)依靠靜態(tài)電弧觸點(diǎn)設(shè)置。法保證頭部朝向中心,這將導(dǎo)致斷路器合閘時(shí)合閘彈跳。
體撤離斷路器時(shí),有必要確保主體的內(nèi)部壓力小于133 Pa,并保持3小時(shí),以確保SF6中沉淀后的最低水量達(dá)到。小。規(guī)規(guī)定,修訂后斷路器的微水SF6不能大于150 PPM。三個(gè)小時(shí)內(nèi),微水可以控制在50PPm以下。體內(nèi)沖洗SF6時(shí),首先要抽空管道,以確保SF6體內(nèi)的純度。度和水是測(cè)試SF6電氣性能的重要指標(biāo)。新組裝后,根據(jù)工廠標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試斷路器的整體機(jī)械特性和耐壓。檢查斷路器活動(dòng)側(cè)的絕緣管內(nèi)部時(shí),發(fā)現(xiàn)在絕緣管和貫穿通道內(nèi)部存在嚴(yán)重的泄漏現(xiàn)象。成。下絕緣管后,絕緣管法蘭口處發(fā)現(xiàn)生銹,法蘭連接螺絲孔也有銹蝕。緣管內(nèi)部泄漏損壞的原因:在發(fā)現(xiàn)絕緣管內(nèi)部泄漏損壞后,辦公室的生產(chǎn)技術(shù)部門立即組織了對(duì)這兩個(gè)裝置的拆卸檢查。其他階段,發(fā)現(xiàn)在斷路器機(jī)構(gòu)側(cè)面下部的絕緣管內(nèi),鐵粉生銹了金屬粉末。旦絕緣管在高壓下斷裂,斷路器將發(fā)生接地短路,并且變電站母線的差動(dòng)保護(hù)將被激活。接到該斷路器的所有單元和外部總線都將斷開。直接影響電網(wǎng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。對(duì)如此嚴(yán)重的設(shè)備故障,該辦公室的生產(chǎn)技術(shù)部一方面組織自己,仔細(xì)研究原因,另一方面與工廠的斷路器制造商聯(lián)系以進(jìn)行分析和處理。并將情況報(bào)告給相關(guān)部門。安裝和操作斷路器之后,幾乎不會(huì)出現(xiàn)斷路器內(nèi)部生銹的情況,因?yàn)楦呒兌萐F6會(huì)沉淀到斷路器中。有必要產(chǎn)生生銹的條件,即氧氣,并且斷路器中SF6的微量水含量非常低。微水試驗(yàn)中,該斷路器的微水含量最多不超過(guò)50 PPm,因此該斷路器沒有生銹的條件。安裝和操作斷路器之前會(huì)產(chǎn)生銹蝕。析結(jié)果得到制造商技術(shù)人員的認(rèn)可。路器絕緣筒連接法蘭的螺孔中的銹蝕是由于未能嚴(yán)格執(zhí)行安裝前的安裝過(guò)程而造成的。細(xì)檢查螺絲孔后,無(wú)法及時(shí)清除內(nèi)部銹蝕,但是由于安裝后螺絲的固定,這種銹蝕得以密封。入斷路器主體的可能性非常低。路器可動(dòng)側(cè)上的直動(dòng)密封桿由分包工廠處理,處理后未進(jìn)行防腐處理。動(dòng)式密封桿的中空部分在倉(cāng)庫(kù)中存儲(chǔ)時(shí)會(huì)被氧化,腐蝕和生銹。藝檢查線性密封桿的中空部分。斷路器的測(cè)試和操作過(guò)程中,直動(dòng)密封桿中空部分的銹蝕由于振動(dòng)和慣性而進(jìn)入隔離管,這是放電的主要原因沿著絕緣管的底面。
析結(jié)果得到制造商技術(shù)人員的認(rèn)可。路器的損壞是斷路器絕緣體泄漏的主要原因。路器直動(dòng)密封桿中空部分的銹蝕是絕緣體泄漏的主要原因。該事故中,及時(shí)發(fā)現(xiàn)內(nèi)部斷路器絕緣故障,明確了事故原因,并通過(guò)接地將設(shè)備損壞和重大停電事故。免使用220kV的系統(tǒng)母線,同時(shí),為了確保斷路器的安全穩(wěn)定運(yùn)行,還提出了一個(gè)值得推薦的制造商。使用單元來(lái)反映的問題,制造商如何能夠建立細(xì)節(jié)概念來(lái)確定成敗,控制斷路器的質(zhì)量;如何根據(jù)用戶的實(shí)際情況確定合理的維護(hù)周期,而不是盲目遵循制造商的說(shuō)明。
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